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含氣泡液體管道差壓式流量計(jì)穩(wěn)定性改進(jìn)
發(fā)布時(shí)間:2021-6-16 08:23:24

摘要:差壓式流量測(cè)量是電廠流量測(cè)量的重要方式,通過流量孔板與差壓變送器配合使用,可直接產(chǎn)生4mADC~20mADC的標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)送控制系統(tǒng)。一直以來,管道差壓式流量計(jì)以其簡(jiǎn)單、可靠的特性廣泛應(yīng)用于各個(gè)系統(tǒng)的管線流量測(cè)量,本文結(jié)合秦二廠現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備改造過程,深入分析了差壓式流量計(jì)在對(duì)含氣泡液體流量測(cè)量過程中產(chǎn)生波動(dòng)的具體原因,并提出具有針對(duì)性的改進(jìn)措施,有效提升了差壓式流量測(cè)量的穩(wěn)定性。
  秦二廠安全殼噴淋系統(tǒng)(EAS)噴淋流量變送器,通過測(cè)得安噴管線上流量孔板兩側(cè)的差壓來實(shí)現(xiàn)噴淋流量的測(cè)量及遠(yuǎn)傳功能,該變送器為事故后監(jiān)測(cè)系統(tǒng)儀表。該變送器為EAS系統(tǒng)直接噴淋流量與循環(huán)噴淋流量的差壓流量測(cè)量變送器,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)得參數(shù)并經(jīng)處理后遠(yuǎn)傳至主控室。
  在進(jìn)行涉及該流量計(jì)的零流量現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí),多次出現(xiàn)停泵后流量數(shù)據(jù)波動(dòng)的情況,波動(dòng)幅度超出誤差許可范圍。為保證現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備可用,本文從測(cè)量結(jié)果波動(dòng)這一問題著手,深入剖析波動(dòng)產(chǎn)生的原因,并提出對(duì)應(yīng)的解決方案,應(yīng)用至現(xiàn)場(chǎng)后,取得了良好的成效
1故障現(xiàn)象及故障處理
1.1故障現(xiàn)象
  安噴系統(tǒng)零流量實(shí)驗(yàn)期間,曾多次出現(xiàn)小流量指示波動(dòng)的情況,曾有過1個(gè)月內(nèi)連續(xù)觸發(fā)3次波動(dòng)的情況發(fā)生,其波動(dòng)方式為在停泵后出現(xiàn)短時(shí)間的波動(dòng)峰(如圖1所示)。圖1中綠色曲線為流量,藍(lán)色曲線為泵軸承溫度,啟泵期間流量指示正常,而在停泵后(藍(lán)色曲線開始下行,證明已停泵成功)又出現(xiàn)了兩次大的波動(dòng)值,較大的一次波動(dòng)值約為正常啟泵期間流量值的1/4,明顯已遠(yuǎn)超誤差許可范圍。
 
1.2故障處理
  針對(duì)這一故障,現(xiàn)場(chǎng)多采用充水排氣方式進(jìn)行處理,對(duì)儀表進(jìn)行充水排氣并校準(zhǔn)后,在一段時(shí)間內(nèi)儀表的測(cè)量穩(wěn)定性會(huì)有所提高,然而在進(jìn)行多次試驗(yàn)后(該管線在機(jī)組運(yùn)行期間不投運(yùn)),流量波動(dòng)的情況又會(huì)出現(xiàn)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),近3年內(nèi)對(duì)單個(gè)變送器校驗(yàn)(含充水排氣)的工作次數(shù)多達(dá)7次。從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際效果來看,充水排氣具有見效快、操作容易等優(yōu)點(diǎn),但屬于一種治標(biāo)不治本的辦法,對(duì)于應(yīng)用于事故期間及事故后處理的安全殼噴淋系統(tǒng)來說,每次使用前進(jìn)行人為校驗(yàn)的行為是不現(xiàn)實(shí)的。
2背景介紹
2.1差壓式流量計(jì)測(cè)量原理
  差壓式流量測(cè)量方式基于伯努利方程和連續(xù)性原理,通過測(cè)量液體流經(jīng)節(jié)流元件時(shí)產(chǎn)生的壓力變化,從而計(jì)算出流體流量[2]。推導(dǎo)為:
  已知流體密度ρ;流體管道前后截面積A1、A2;截面處流體流速v1、v2;壓強(qiáng)p1、p2。根據(jù)不可壓縮理想流體的伯努利方程:
 
和流體連續(xù)性方程:
 
  其中,A0為孔板開孔面積,μ為流束收縮系數(shù)(A2=μA0),d為節(jié)流孔直徑,D為管道內(nèi)徑。
  上述方程均建立在流體不可壓縮及流體動(dòng)量守恒的基礎(chǔ)之上。事實(shí)上,由于流體存在摩擦力和黏性,其動(dòng)量有所損失,而孔板前后流體由于具備可壓縮性,前后密度并不相同,故引入流量系數(shù)α和膨脹系數(shù)ε(對(duì)于不可壓縮流體,其ε為1),并得到孔板前后的實(shí)際壓差為Δp=p1-p2,實(shí)際密度ρ2=ερ1=ερ,得到可壓縮的實(shí)際流體方程:
 
可以看出:流量與差壓的平方根成線性關(guān)系,即q∝√∆p。
  上述公式作為差壓式流量測(cè)量的理論基礎(chǔ),其結(jié)論決定了差壓式流量計(jì)的硬件組成,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用來說,主要的組成元件包含節(jié)流元件、引壓管線及差壓變送器。差壓式流量計(jì)可以采用的節(jié)流元件包含標(biāo)準(zhǔn)孔板、節(jié)流擋板、文丘里管等,而在現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備中則以標(biāo)準(zhǔn)孔板居多。秦二廠安噴系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)使用的正是標(biāo)準(zhǔn)孔板型差壓流量計(jì)。
2.2現(xiàn)場(chǎng)布置情況
  秦二廠安全殼噴淋系統(tǒng)(EAS)噴淋流量變送器,通過測(cè)得安噴管線上流量孔板兩側(cè)的差壓來實(shí)現(xiàn)噴淋流量的測(cè)量及遠(yuǎn)傳功能。
  現(xiàn)場(chǎng)儀表安裝于管道側(cè)方,通過引壓管線自孔板兩側(cè)接入管道,對(duì)孔板前后兩側(cè)的差壓值進(jìn)行測(cè)量,并送出4mADC~20mADC標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)至控制與監(jiān)測(cè)系統(tǒng),在控制柜系統(tǒng)中通過開方卡件與線性運(yùn)算卡件處理,即可直接得到流量值。
  現(xiàn)場(chǎng)采用的差壓式變送器,測(cè)量范圍0kPa~60kPa,精度0.25,通過約6m長(zhǎng)的引壓管線由孔板引入變送器進(jìn)行測(cè)量,如圖2所示。
差壓式流量計(jì)現(xiàn)場(chǎng)布置情況圖示 
  對(duì)國(guó)內(nèi)同類型電廠該儀表的使用情況進(jìn)行調(diào)研,發(fā)現(xiàn)該問題在大部分同型號(hào)電站中均有存在,屬于共性問題,解決方案也多為充水排氣操作。本文所討論的解決方案具備推廣價(jià)值。
2.3不穩(wěn)定性原因分析
1)安噴泵作用原理分析
  該表計(jì)用于測(cè)量安噴管線內(nèi)流量,安噴管線在機(jī)組正常運(yùn)行期間無流量,只有在試驗(yàn)期間,該表計(jì)才會(huì)起到測(cè)量的作用,此時(shí)管線內(nèi)液體來源為安全殼噴淋泵泵送的含硼水,安噴泵為葉片式立式筒形泵,泵揚(yáng)程為131m,最大入口壓力0.385MPa,在試驗(yàn)過程中,因氫氧化鈉虹吸管線破壞帶入空氣,噴射泵將氫氧化鈉輸送管線中的空氣吸入安噴管線內(nèi),氣體以氣泡的形式存在于液體管線中,并隨著液體進(jìn)入引壓管線?紤]到對(duì)于儀表充水排氣可以短期消除儀表測(cè)量不穩(wěn)定問題的情況,不能排除測(cè)量不穩(wěn)定的原因?yàn)閮x表管線中含氣泡。而事實(shí)上,為消除儀表管線含氣泡對(duì)于儀表測(cè)量穩(wěn)定性的影響,引壓管線上安裝有集氣罐,但由于引壓管線長(zhǎng)度較長(zhǎng)(約6m),集氣罐并不能起到良好的除氣作用。
2)歷史故障記錄分析
  經(jīng)查詢歷史記錄,除了零流量試驗(yàn)停泵后該表波動(dòng)外,也曾出現(xiàn)過機(jī)組正常運(yùn)行期間該表計(jì)出現(xiàn)小流量波動(dòng)的情況,如圖3所示。從圖3中可以看到,該波動(dòng)持續(xù)一段較長(zhǎng)時(shí)間后,經(jīng)約5min的最大量程指示(故障處理工作期間斷開儀表),儀表指示復(fù)原,期間管線內(nèi)不存在液體流動(dòng)的情況(功率運(yùn)行期間安噴泵不啟動(dòng)),查詢歷史工作記錄可以發(fā)現(xiàn),對(duì)該故障采用充水排氣的方法進(jìn)行了處理,這一故障不同于大多數(shù)情況下的零流量試驗(yàn)停泵后流量波動(dòng)的產(chǎn)生條件,但其故障表現(xiàn)、故障處理方式及故障處理結(jié)果均有相似之處。
 
3)引壓管線因素分析
  作為差壓式流量計(jì)的測(cè)量?jī)x表,差壓式變送器的測(cè)量范圍本身較小(0kPa~60kPa),需要較高的測(cè)量精度與測(cè)量靈敏度,管線內(nèi)氣體擾動(dòng)、氣體憋壓等情況均會(huì)造成力變送器的測(cè)量不穩(wěn)定,而在安噴管線中,氣體通過氣泡的形式存在,氣泡流動(dòng)與匯聚均有可能引發(fā)管線內(nèi)壓力波動(dòng)。在安噴泵正常工作期間,由于管線內(nèi)流量較大,差壓本身較高,擾動(dòng)造成的影響較小,而停泵后主管線內(nèi)液體停止流動(dòng),引壓管線中的氣體開始移動(dòng),這一過程中,氣泡的流動(dòng)、匯聚與破裂均有可能引發(fā)管線內(nèi)壓力波動(dòng),殘留氣體引發(fā)的壓力波動(dòng)與憋壓情況造成了停泵之后的流量波動(dòng)情況[1]。
4)信號(hào)處理回路分析
  在流量測(cè)量的過程中,信號(hào)經(jīng)開方卡件處理,開方卡件具有小信號(hào)切除功能,當(dāng)輸入信號(hào)小于0.075V時(shí),輸出保持為0。
  由開方運(yùn)算關(guān)系式可知,對(duì)于輸入信號(hào)為0.075~0.999之間的電壓值,經(jīng)開方卡件處理后,其輸出值大于輸入值。換言之,輸入值低于滿量程1/10的信號(hào)值經(jīng)由開方卡件運(yùn)算后,如有輸出,其輸出會(huì)大于原輸入值,由于差壓值與變送器輸出電流之間滿足線性輸出關(guān)系,且I-V卡件為線性轉(zhuǎn)換關(guān)系,易知變送器測(cè)量差壓值與開方卡件輸入端電壓滿足線性運(yùn)算關(guān)系,對(duì)于波動(dòng)誤差,開方運(yùn)算會(huì)將其放大,這也是波動(dòng)較為明顯的原因之一。
  綜合以上故障情況分析,可以判斷出流量測(cè)量不穩(wěn)定性的成因與管道內(nèi)存在氣體有密切關(guān)系。
2.4處理措施
  綜上分析可知,小流量波動(dòng)產(chǎn)生的原因?yàn)楣芫內(nèi)氣體產(chǎn)生的壓力擾動(dòng),要解決小流量測(cè)量不穩(wěn)定的情況,需要消除氣體造成的影響,氣體由虹吸破壞作用帶出,根據(jù)該系統(tǒng)的工作原理可知,無法做到從根源消除管線氣,解決方法主要著手于消除引壓管線內(nèi)的氣體擾動(dòng)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際布置,初步的解決方案有3個(gè):
1)在管線上布置氣體消除裝置(集氣罐等)。
2)修改變送器及引壓管線所在位置,消除引壓管線內(nèi)液體無法排空的問題。
3)采用毛細(xì)管差壓變送器,從根本上避免氣體波動(dòng)。
  對(duì)于1)、2)兩項(xiàng)解決方案,有成本較低、實(shí)施簡(jiǎn)單的優(yōu)勢(shì),但由于在安噴試驗(yàn)進(jìn)行的過程中,還是有氣泡隨虹吸破壞進(jìn)入管線,依然不能完全避免氣體影響,且加裝集氣罐會(huì)在管線中引入故障點(diǎn),造成系統(tǒng)穩(wěn)定性下降,其中集氣罐這一方案已被證明效果不佳,不考慮采用。
  考慮第3條方案,由連通器原理可知,主管線中的壓力變化對(duì)于差壓變送器來說不造成影響,主要的問題集中于引壓管線上,毛細(xì)管變送器通過在封閉毛細(xì)管內(nèi)填充油進(jìn)行引壓,可以避免主管線內(nèi)含氣泡液體進(jìn)入,達(dá)到從根本上消除氣體影響因素的效果。
  綜上考慮,采用毛細(xì)管型差壓變送器對(duì)現(xiàn)場(chǎng)變送器與引壓管線一同更換,對(duì)原變送器、引壓管線及集氣罐進(jìn)行拆除,由孔板出口根閥后全部換為毛細(xì)管進(jìn)行引壓。改造后進(jìn)行零流量試驗(yàn),啟停泵前后流量指示保持一致,且停泵后未出現(xiàn)小流量波動(dòng),改造效果良好。改造前后測(cè)量效果對(duì)比如圖4所示,其中綠色曲線為改造后效果。
 
3總結(jié)
  差壓式流量計(jì)作為一種廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)場(chǎng)所的流量測(cè)量模式,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,測(cè)量回路易于搭建,對(duì)純流體的測(cè)量結(jié)果精度也讓人滿意。但其受流體密度與壓強(qiáng)影響較大,特別是對(duì)于含氣泡液體來說,由于測(cè)量值為孔板差壓,對(duì)于單側(cè)波動(dòng)影響的敏感度較高,通過將測(cè)量?jī)x表更換為毛細(xì)管變送器,將單側(cè)管線等效為純液體測(cè)量,從根源上避免了氣體擾動(dòng),對(duì)于含氣泡液體管線小流量測(cè)量穩(wěn)定性改進(jìn)有明顯的功效,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)其它類似流量計(jì)以及國(guó)內(nèi)同類型電站均具有廣泛的應(yīng)用與推廣前景。

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